6月16日,經(jīng)用戶試用后,撫順石化應用自主知識產(chǎn)權(quán)鈦系催化劑開發(fā)的大中空容器聚乙烯專用料各項指標滿足用戶需求。標志著該公司一次開發(fā)成功鈦系高端大中空容器聚乙烯專用料,同時,成功實現(xiàn)國產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)鈦系催化劑首次工業(yè)化應用試驗,對填補國內(nèi)催化劑空白具有十分重要的意義,為中石油高密度聚乙烯高端化產(chǎn)品開發(fā)打開了通道。
近年來,隨著國內(nèi)、國際物流行業(yè)的技術(shù)升級,用于生產(chǎn)包裝容器的聚乙烯樹脂需求呈快速增長趨勢,特別是大于150升用于化學品、食品和藥品等包裝的大中空專用容器聚乙烯專用料國內(nèi)市場需求量每年在50萬噸以上。但受催化劑和生產(chǎn)技術(shù)技等因素限制,目前國內(nèi)企業(yè)均利用外國相關(guān)專利技術(shù)和催化劑進行生產(chǎn),尚未有企業(yè)能夠使用國產(chǎn)鈦系催化劑生產(chǎn),而高潔凈大中空容器聚乙烯專用樹脂長期依賴口。
正因如此,撫順石化與中國石油石油化工研究院深度合作,對其開發(fā)的鈦系催化劑--PLE-01在35萬噸/年高密度聚乙烯裝置上進行首次工業(yè)化應用試驗,生產(chǎn)大中空容器聚乙烯專用料FHM8255A,并一次獲得成功。
撫順石化35萬噸/年高密度聚乙烯裝置采用低壓淤漿法聚乙烯生產(chǎn)工藝,鈦系催化劑首次使。試產(chǎn)前,該公司做足準備工作,組織高密裝置成立攻關(guān)小組,大開展了大量研究,從催化劑的性能、加料器的結(jié)構(gòu)、反應參數(shù)的控制、如何進行轉(zhuǎn)產(chǎn)等方面的生產(chǎn)難點進行討論分析,解決影響轉(zhuǎn)產(chǎn)的關(guān)鍵問題,與石化院共同確定轉(zhuǎn)產(chǎn)的初步方案。
由于是第一次改變原有催化劑體系,第一次應用聚合活性達到30000gPE/gcat的催化劑,為保證生產(chǎn)的安全平穩(wěn),該廠針對反應無法有效控制、出料線堵塞等10大方面制定了詳細的退守方案,并利用檢修前管材料生產(chǎn)末期轉(zhuǎn)產(chǎn)FHM8255A。由于催化劑活性高,對反應器溫度、壓力、出料的控制過程中存在一定難度,試生產(chǎn)過程中,高密裝置嚴密控制反應器溫度、密度等關(guān)鍵參數(shù),嚴格控制指標,對產(chǎn)品指數(shù)進行細致調(diào)節(jié)。把握催化劑投料時間,聚合調(diào)整控制等最佳時期,減少過渡料的產(chǎn)生。
試生產(chǎn)中,鈦系PLE-01催化劑表現(xiàn)出了良好的工藝適用性,催化劑的加料順暢,活性釋放過程平穩(wěn),粉料干燥過程良好,擠壓造粒系統(tǒng)優(yōu)化后運行平穩(wěn),聚合活性達到了30000gPE/gcat以上。試產(chǎn)后,該公司立即將產(chǎn)品送至華北某知名吹塑企業(yè)進行試用,連續(xù)加工吹塑成型了200升雙L環(huán)桶,加工過程順暢,單桶重量、壁厚均勻性和3.5米跌落試驗均滿足用戶要求。
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